遼寧造紙廠以蘆葦為原料,備料工段切葦粉塵污染現(xiàn)狀問題,收集送葦風(fēng)機后段產(chǎn)生的飛塵(飛塵主要成分為塵土、細小葦屑、葦毛、葦節(jié)、葦膜等),收集的備料粉塵送葦花爐燃燒。
該造紙廠備料車間在一期粉塵治理中安裝兩套除塵設(shè)備,煙氣排放能夠達到國家標準,經(jīng)過幾個月的運行后,發(fā)現(xiàn)幾項使用缺陷:
1、主要除塵器的灰斗卸灰困難,葦毛、葦膜較多,造成卸灰堵塞現(xiàn)象。
2、脈沖閥檢修平臺空間較小,檢修不便。
3、檢查門密封效果差。
4、脈沖閥膜片在冬季出現(xiàn)凍結(jié)現(xiàn)象。
根據(jù)造紙廠備料車間除塵系統(tǒng)改造卸灰困難等問題,我公司技術(shù)人員進行實地考察,做出以下優(yōu)化方案:
1、我公司對除塵設(shè)備的進、出風(fēng)采用雙離線清灰方式(即在除塵設(shè)備的每一個氣箱進出風(fēng)處都設(shè)計氣動閥門控制),實現(xiàn)了無負壓狀態(tài)下清灰和24小時連續(xù)運轉(zhuǎn),不停機的情況下進行檢修,同時也有利于改善每一個箱室粉塵、葦毛、葦膜的均勻分配問題 。
2、卸料器采用我公司專為輕物質(zhì)物料設(shè)計的輕料卸料器,并對卸料器的型號進行加大。
3、根據(jù)脈沖閥檢修的方便程度對檢修平臺進行加寬。
4、門蓋膠條密封改為毛氈密封,增強了密封效果和使用年限又不受冷熱限制。
5、對設(shè)備清灰時間的設(shè)定進行了調(diào)整。
6、在原有的基礎(chǔ)上加大布袋間距和灰斗的容積,提高降塵效果。
7、脈沖閥設(shè)計防雨保溫罩,利用貴公司現(xiàn)有的蒸汽在保溫罩內(nèi)鋪設(shè)蒸汽循環(huán)管道,罩內(nèi)溫度相對比外界溫度高在冬季不會出現(xiàn)凍結(jié)現(xiàn)象。
方案實施:
一期兩套除塵器的卸料器進行更換,把原來300?300型卸料器更換400?400型輕料卸料器,并在灰斗內(nèi)增加波灰功能,在卸料時波動捧死葦毛、葦膜等粉塵,讓灰料及時補充卸料器卸料,解決了造紙廠備料車間除塵系統(tǒng)卸灰困難的問題。
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