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蓄熱式燃燒器及控制技術(shù)在熔鋁爐改造中的應(yīng)用

發(fā)布日期:2017-11-17 來源:網(wǎng)絡(luò) 作者:匿名

  摘要:對30t圓形熔鋁爐改造系統(tǒng)的工藝及電氣控制部分進(jìn)行了分析,著重闡述了全新的蓄熱式高溫(低氧)空氣燃燒技術(shù)和SIEMENS工控技術(shù)在設(shè)備中的應(yīng)用。

  前言

  近年來,熔鋁爐燃燒控制技術(shù)和余熱回收技術(shù)取得了打破性的進(jìn)步,以蓄熱式燒嘴為代表的新型燃燒裝置,在提高生產(chǎn)率、降低燃耗和污染物排放量方面取得了很大成功。原鑄造熔鋁爐和1#鑄軋熔鋁爐長期存在燃油消耗高、污染嚴(yán)重、控制穩(wěn)定性差、設(shè)備維修周期短、維修成本高等問題。本文分別對其技術(shù)特性逐一進(jìn)行分析。

  1 系統(tǒng)簡介

  1.1圓形爐結(jié)構(gòu)

  30t圓形熔鋁爐由圓形爐本體、可開啟爐蓋、揭蓋機、蓄熱式燃燒器系統(tǒng)、燒嘴、供風(fēng)和引風(fēng)系統(tǒng)、輔助煙道、換向裝置等部分組成,加料方式為頂部加料,使用柴油作然料。

  1.2主要性能指標(biāo)

  (1)熔鋁爐砌體尺寸:內(nèi)徑5000mm,熔池高層度685mm,爐膛高度2885mm;

  (2)裝料量:30t;設(shè)計熔化速率:5t/h;非常大產(chǎn)量:7t/h;

  (3)燒嘴型式:蓄熱式燃燒器;燒嘴數(shù)量:2個/臺爐;蓄熱體型式:耐熱陶瓷球;

  (4)爐子熱負(fù)荷:正常條件下15. 07GJ/h,非常大產(chǎn)量時17. 6GJ/h;單位油耗:≤60kg/t;油霧化介質(zhì):壓縮空氣(0. 3~0. 5MPa);

  (5)爐膛溫度:1150℃;空氣預(yù)熱溫度:低于爐溫50~150℃;煙氣排放溫度:150~250℃(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài));非常大空氣消耗量:5250m3/h(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài));非常大煙氣排放量5720m3/h;助燃空氣壓力:9.8kPa。

  2 空氣燃燒系統(tǒng)熱

  2.1 蓄熱式燃燒系統(tǒng)工作原理

  蓄熱式高溫(低氧)空氣燃燒系統(tǒng)主要由燒嘴、蓄熱室、空氣換向閥及燃料換向裝置等組成。其工作原理如圖1。蓄熱式燒嘴必須成對使用,兩燒嘴可以安裝在爐子同側(cè),亦可相對放置,一對燒嘴周而復(fù)始地運行。在前半期,燒嘴A處于燃燒狀態(tài),燒嘴B處于排煙狀態(tài),冷空氣經(jīng)過A燒嘴蓄熱室

  被加熱后與燃料混合燃燒,高溫?zé)煔膺M(jìn)入蓄熱室B,大部分余熱被蓄熱體儲存,煙氣溫度降至200℃左右經(jīng)引風(fēng)機排出。一定時間間隔后,換向執(zhí)行器動作,A、B燒嘴工作狀態(tài)互換,進(jìn)入后半周期,B燒嘴處于燃燒狀態(tài),在此之前A燒嘴熄滅,它熄滅

  后吸入B燒嘴的高溫?zé)煔,將蓄熱室A加熱,而此時助燃空氣進(jìn)入蓄熱室B即被預(yù)熱到僅低于爐內(nèi)溫度50~150℃的溫度水平。如此交替工作,將煙氣余熱充分回收利用。由于蓄熱式燃燒系統(tǒng)的換向周期很短,因而爐內(nèi)溫度可以保持穩(wěn)定。

  2.2燃燒系統(tǒng)的主要配置及特點

  本燃燒系統(tǒng)由一對高風(fēng)溫高動量低NO,燒嘴、效率高蓄熱器、空氣換向裝置、主燃料換向閥、火焰監(jiān)測器、點火值班燒嘴及管路等組成。燒嘴采用了優(yōu)化配風(fēng)、油槍保護、燃燒一蓄熱期轉(zhuǎn)換時油槍內(nèi)殘油處理、燒嘴殼體絕熱等措施,霧化效果好,燃燒效率高,較好的滿足了換向燃燒及鋁熔煉的要求。蓄熱器采用球型散狀蓄熱材料,通過進(jìn)出料門可方便地更換煙塵污染的蓄熱球?諝鈴U氣裝置采用CDR-V-550型四通旋轉(zhuǎn)式集中換向閥,體積小,密封性強,換向動作時間短,使用性能安全可靠。點火燒嘴為石油液化氣燒嘴。

  2.3排煙系統(tǒng)

  90%的煙氣通過處于蓄熱器燒嘴的燃燒通道經(jīng)蓄熱器排出,排煙溫度為200℃左右,10%的煙氣通過設(shè)置在兩燒嘴間的輔勘煙道通過煙閘直接排入地下煙道,輔助煙道與爐體之間留有適當(dāng)間隙,一方面用于吸入冷風(fēng)以保護煙氣管路,另一方面

  用于均衡爐壓。精煉造渣期,全部爐氣由輔助煙道直接排入地下煙道。

  3 電氣控制系統(tǒng)

  圓形熔鋁爐控制設(shè)備采用了德國了SIEMENS公司的先進(jìn)控制技術(shù),通過WINCC人機對話操作系統(tǒng)、SIEMENS S7- 300系列PLC及SIEMENS工業(yè)局域網(wǎng)MPI網(wǎng)的無缺結(jié)合,實現(xiàn)了對整個工藝過程的自動控制、自動檢測、信號聯(lián)鎖、保護及故障診斷、遠(yuǎn)程操作等實時任務(wù)。

  3.1 WINCC人機界面

  系統(tǒng)的主要操作和監(jiān)控任務(wù)由一臺工業(yè)控制計算機(PⅡ450/128M/IOG)來實現(xiàn),在計算機上安裝了SIMATIC WINCC開發(fā)軟件。WINCC是在生產(chǎn)和過程自動化中解決可視化和控制任務(wù)的工業(yè)技術(shù)中性系統(tǒng),它提供了適用于工業(yè)的圖形顯示、消息、歸檔以及報表的功能模板。除此之外,WINCC還提供了公開的界面用于用戶解決方案,這使得將WINCC集成年人復(fù)雜、廣泛的自動控制解決方案成為可能。

  在WINCC界面平臺上,開發(fā)了熔鋁爐系統(tǒng)控制應(yīng)用軟件。主要包括:燃燒工藝過程圖形及數(shù)據(jù)顯示,實時控制操作及參數(shù)設(shè)定,故庳啟動緊急信號,過程數(shù)據(jù)、曲線歸檔存儲,報表打印等功能。使熔鋁爐現(xiàn)場設(shè)備運行狀況的監(jiān)視和控制在遠(yuǎn)程計算機上得以實現(xiàn)。

  3.2 PLC控制部分

  作為熔鋁爐設(shè)備的控制核心PLC部分,采用了SIEMENS S7- 300系列可編程控制器,它采用模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計,組態(tài)十分靈活,具有通訊功能,編程方便。如圖2,PLC主CPU使用了6ES7 CPU314模板,擴展1/0板使用了IM365 SEND(365- OBA01-OAAO)和IM365 RECEIVE模板。PLC軟件編程使用SIEMENS STEP7V5.O標(biāo)準(zhǔn)軟件,STEP7軟件運行在操作系統(tǒng)Windows95/98/NT環(huán)境下,其編程語言及表達(dá)方式符合EN61131-3或IEC1131-3標(biāo)準(zhǔn)。通過STEP7,實現(xiàn)了對SIEMENS PLC的硬件組態(tài)和對熔鋁爐自動化任務(wù)的編程。

  3.3 MPI局域網(wǎng)

  SIEMENS S7系統(tǒng)工業(yè)網(wǎng)包括MPl網(wǎng)、PROFIBUS網(wǎng)、工業(yè)以太網(wǎng)。為實現(xiàn)熔鋁爐操作畫面WINCC視窗與PLC系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)動態(tài)鏈接,本系統(tǒng)使用了MPI(Multiple Point Interface)局域網(wǎng)。MPI網(wǎng)主要用于PLC同PC/PG或PLC之間通訊,它配置簡單,份格低,應(yīng)用十分廣泛。爐子PLC系統(tǒng)CPU314上集成有MPI接口,在STEP7硬件組態(tài)編程時設(shè)置使用此MPI口,并設(shè)置網(wǎng)絡(luò)站號、波特率、是否主站等參數(shù);工業(yè)計算機上安裝有內(nèi)置式CP5611網(wǎng)卡,在WIN98操作系統(tǒng)“控制面板”中“set PC/PG”下安裝網(wǎng)卡驅(qū)動程序,并設(shè)置站號、

  波特率、是否主站等,從而完成對MPI網(wǎng)的配置。MPI網(wǎng)通訊電纜使用雙絞線,用T形頭連接,波特率一般采用187. 5kbps。

  4 熔鋁爐系統(tǒng)特點

  熔爐設(shè)備采用了先進(jìn)的蓄熱式燃燒技術(shù)和全部優(yōu)異的工控技術(shù),具有以下主要優(yōu)點:

 、俨捎媚突鸩牧献鲂顭狍w,空氣預(yù)熱溫度可達(dá)1000℃以上,排煙溫度可接近煙氣的露點溫度,從而大大提高了爐子的熱效率,與使用普通燃燒、換熱技術(shù)相比,燃料節(jié)約率可達(dá)30%~60%。

 、诟邷仡A(yù)熱助燃風(fēng),可使燃料燃燒在低氧空氣條件下完成,形成與傳統(tǒng)火焰(諸如擴散火焰與預(yù)混火焰等)迥然不同的新型火焰類型,從而大大降低了煙氣中NO。的生成量。同時,燃料消耗減少,使煙氣排放量也大為降低。

 、坌顭崾饺紵骰鹧鎰傂詮,且采用換向式燃燒,從而使?fàn)t膛內(nèi)溫度更加均勻,有利于提高加熱質(zhì)量。

 、芸刂撇糠植捎昧讼冗M(jìn)的自動化技術(shù),使系統(tǒng)操作使捷,運行更加可靠、穩(wěn)定。

  5 結(jié)論和存在的問題,造成爐子的熱效率逐步下降’且不便于對爐襯的修補,還需要做進(jìn)一步的研究和探討。

  (1)對6t熔鋁鋰合金用的無芯工頻爐爐襯采用高鋁質(zhì)耐火搗打料能滿足合金材料對爐襯的要求。

  (2)采用干法搗打方式較為合理,爐襯的使用壽命在熔煉Al- Li合金時可達(dá)ioo爐次以上,熔煉常規(guī)鋁合金時可達(dá)450爐次以上。

  (3)存在的問題:熔煉A1- Li合金時,爐襯的使用壽命短;熔煉常規(guī)鋁合金時,爐襯內(nèi)表面積渣厚。